600 MW亚临界机组长时间深度调峰燃烧稳定性研究
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Research on Combustion Stability of a 600 MW Subcritical Power Unit Under Long-Term Deep Peak Shaving
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收稿日期: 2023-08-22
| 基金资助: |
|
Received: 2023-08-22
作者简介 About authors
火电机组深度调峰是新能源消纳和用能结构优化的重要技术手段。以某600 MW亚临界燃煤机组为研究对象,分别进行15%和20%额定负荷长时间运行试验,通过参数分析研究了不同参数对火检波动的影响。进一步提出了基于滑动窗口内火检、汽包水位和炉膛负压的波动特性分析方法,实现了炉膛燃烧稳定性判断。试验结果表明,在等离子稳燃和燃煤热值20 kJ/g左右准格尔煤的前提下,2套磨煤机可保证15%~20%额定负荷的长期燃烧稳定性。此外,通过相关性分析得出煤量变化速率、煤量分布和一次风量是影响火检波动的主要因素。研究结果可为同类型机组长时间极限深度调峰提供参考。
关键词:
Deep peak shaving of thermal power units is a crucial technique for integrating new energy sources and altering energy consumption patterns. A 600 MW sub-critical coal-fired unit was chosen as the subject of research, and long-term operation tests were conducted at 15% and 20% rated load respectively. The impact of different parameters on fire detection fluctuation was analyzed through parameter analysis. Additionally, a sliding window-based method for analyzing drum water level and furnace negative pressure wave characteristics was proposed for determining furnace combustion stability. The results of the tests indicate that with plasma combustion stabilization and a calorific value of approximately 20 kJ/g for Junger coal, two sets of coal mills can maintain long-term combustion stability at 15%-20% rated load for a 24-hour period. Furthermore, the analysis reveals that the coal volume change rate, coal volume distribution, and primary air volume are the primary factors influencing fire detection fluctuation. Overall, this study has provided valuable insights for implementing long-term, deep peak regulation of similar units. The research results can provide a reference for long-time limit depth peak regulation of the same type of units.
Keywords:
本文引用格式
贾志军, 范伟, 任少君, 魏唐斌.
JIA Zhijun, FAN Wei, REN Shaojun, WEI Tangbin.
0 引言
国家能源局公布的数据表明,截至2021年年底,我国亚临界燃煤机组装机容量近4亿kW[15],装机容量约占燃煤机组的32%。相较于直流锅炉,亚临界锅炉蓄热能力大且没有转态需求,深度调峰性能更为突出,是深度调峰的主要力量之一。对亚临界锅炉来说,制约其深度调峰的主要因素有脱硝系统投入和锅炉稳燃。目前,我国大量亚临界燃煤机组通过宽负荷脱硝改造,极大提升了脱硝系统的深度调峰适应性,但受制于煤质波动和燃烧器长时间运行偏离设计参数等客观因素,锅炉稳燃是制约亚临界锅炉深度调峰的一个主要因素。
近年来,针对燃煤机组深度调峰的研究显著增多,其中30%~40%额定负荷条件下深度调峰的相关研究最为广泛。文献[16]基于38%~40%额定负荷深调工况火检进行的定性分析给出了调整方法。文献[17-19]定性分析了深度调峰期间锅炉稳燃,但是未定量分析导致火检波动的主要影响因素。文献[20]定性分析了不同负荷下劣质煤掺烧不同比例对燃烧稳定性的影响。在碳达峰和碳中和的战略目标下,新能源装机容量占总发电装机容量的比例将逐年增加,燃煤机组需要在新形势下实现更低负荷的稳定运行,以保障电力系统的稳定性。但是,现有的研究大多缺乏对20%以下额定负荷长时间深度调峰的探究,因此实现燃煤锅炉长时间超低负荷的燃烧稳定性分析,有助于促进机组更广泛地在以新能源为主的能源体系中发挥重要作用。
等离子稳燃和点火期间,火检波动较为频繁,造成对锅炉燃烧稳定性较难判断,本文以某600 MW亚临界燃煤锅炉为研究对象,通过试验,深入研究了长时间(6~24 h)15%~20%额定负荷运行工况下,影响锅炉火检和燃烧稳定性的相关因素,为探索亚临界机组的极限深度调峰锅炉稳燃和避免锅炉灭火提供参考。
1 机组概况
研究对象为600 MW亚临界直接空冷凝汽式机组,锅炉为上海锅炉厂有限公司设计和制造,一次中间再热控制循环、Π型紧身封闭布置、四角布切向燃烧汽包炉。采用正压直吹式制粉系统,6台中速辊式磨煤机(由下至上标号分别为A、B、C、D、E、F),其中A磨煤机配有等离子燃烧器。A层一次风采用浓淡分离宽调节比煤粉喷嘴,其余一次风全部采用上下浓淡(B、D、F下浓,C、E上浓)、中间带稳燃钝体的煤粉喷嘴。在一次风喷口周围布置有周界风。每角燃烧器风箱分成21层,其中A、B、C、D、E、F这6层为一次风喷嘴,其余15层为二次风喷嘴,一、二次风呈间隔排列。在超低排放改造期间增加了选择性催化还原烟气脱硝装置,增加7层分离燃尽风(separated over-fire air,SOFA),同时为满足宽负荷脱硝需求,进行了省煤器热水再循环改造[21]。图1为锅炉剖面图及二次风门位置。上海锅炉厂说明书给出的锅炉不投油的最低稳燃负荷是30%锅炉最大连续蒸发量(boiler maximum continuous rating,BMCR)。
图1
2 试验工况
机组正常运行期间负荷在50%以上,自动发电控制(automatic generation control,AGC)等各类装置全部投入,磨煤机维持4台及以上,入炉煤热值14.65~16.74 kJ/g,各火检强度维持在98%以上且无波动现象。而15%~20%额定负荷深度调峰试验期间,AGC在严格跟踪基点子模式(base load off-regulated,BLO)下运行,汽轮机高低压旁路关闭,除高加疏水自动退出外,各主要控制回路均投入自动控制,汽机主汽调阀顺阀控制,锅炉采取等离子助燃,AB磨煤机运行,燃用热值和挥发分较高的煤种,禁止锅炉吹灰,试验期间氮氧化物、二氧化硫和烟尘均能达到超低排放的标准,但火检强度会有不同程度的波动。
2.1 磨煤机组合方式及煤质
本次试验共包括3个试验,15%额定负荷稳定工况、20%额定负荷稳定工况和20%额定负荷波动工况,试验时长6~24 h。试验期间均采用AB磨煤机组合方式,15%额定负荷深度调峰期间AB磨煤机燃用高热值准格尔煤(下文简称“高准”),20%额定负荷深度调峰时段,A磨采用高热值准格尔煤,B磨采用普通准格尔煤(下文简称“普准”),煤源均是来自准格尔点岱沟煤矿,具体煤质如表1所示。
表1 深度调峰期间燃煤工业分析
Tab. 1
| 煤质指标 | 普准 | 高准 |
|---|---|---|
| Mt/% | 9.7 | 10.3 |
| Mad/% | 4.3 | 4.4 |
| Aad/% | 31.1 | 23.9 |
| Vad/% | 25.4 | 27.4 |
| St,ad/% | 0.5 | 0.5 |
| Had/% | 3.8 | 3.3 |
| Qnet/(kJ/g) | 17.7 | 20.3 |
| R90/% | 26 | 26 |
2.2 二次风门控制
深度调峰期间,二次风门燃尽风全关状态,AA、AB、A、B、BC风门均在自动位,20%额定负荷稳定工况和波动工况二次风门开度一致,风门具体开度如表2所示。
表2 二次风门开度统计
Tab. 2
| 位置 | 二次风门开度/% | |
|---|---|---|
| 15%负荷 | 20%负荷 | |
| SOFA1—7层角燃尽风风门位置 | 0 | 0 |
| 消旋风OFA二次风门位置 | 0 | 0 |
| FF层二次风门位置 | 47 | 49 |
| F层角周界风门位置 | 17 | 10 |
| EF层偏转二次风门位置 | 20 | 26 |
| E层周界风门位置 | 10 | 10 |
| DE层偏转二次风门位置 | 13 | 15 |
| D层周界风门位置 | 10 | 10 |
| CD层角偏转油二次风门位置 | 25 | 15 |
| C层角周界风门位置 | 10 | 10 |
| BC层角启转二次风门位置 | 50 | 20 |
| B层角周界风门位置 | 26 | 17 |
| AB层偏转油二次风门位置 | 46 | 31 |
| A层周界风门位置 | 28 | 20 |
| AA层直吹二次风门位置 | 68 | 45 |
2.3 磨煤机风煤比
20%额定负荷波动工况试验过程中控制变荷速率7 MW/min,煤量波动0.5~12 t/MW。表3列出了15%和20%额定负荷稳定工况的负荷、煤量和一次风量波动范围。
表3 稳定工况相关参数统计
Tab. 3
| 调控指标 | 15%额定负荷 | 20%额定负荷 |
|---|---|---|
| 负荷/MW | 88.3~92.8 | 118.1~122.2 |
| A磨煤量/(t/h) | 30.1~37.5 | 37.1~43.6 |
| B磨煤量/(t/h) | 24.3~31.7 | 34.9~44.5 |
| A磨一次风量/(t/h) | 69.2~91.2 | 81.1~88.1 |
| B磨一次风量/(t/h) | 74.1~88.3 | 90.4~98.8 |
3 燃烧稳定性分析
深度调峰过程中锅炉燃烧稳定性是影响深调幅度的一个关键性指标,长时间连续深度调峰会造成炉膛温度降低,对锅炉的稳燃能力有更高的要求。实际生产过程中,如何判断锅炉燃烧是否稳定,以及定位造成锅炉燃烧不稳定的相关影响因素,及时形成运行指导建议或控制逻辑,将很大程度上避免锅炉的不稳定情况。
3.1 燃烧分析
3.1.1 火焰波动性分析
表征炉膛燃烧状态稳定与否最直接的反映是燃烧火焰,因此火焰检测器(以下简称“火检”)的准确性直接影响锅炉的安全运行。本次研究对象使用的火检是福尼公司生产的火检探头Uniflame P/N 401111-21。
1)均值
2)标准差
3)标准差变化率θ。标准差变化率θ用于衡量相关参数对于标准稳定工况的变化幅度,正值表示2个参数正相关,负值表示2个参数负相关。其计算公式为
3.1.2 火检波动影响因素分析
图2
表4 关联因素分析阈值
Tab. 4
| 参数 | 阈值 |
|---|---|
| 炉膛负压/Pa | 100 |
| 汽包水位/mm | 100 |
| 磨煤机一次风量/(t/h) | 3 |
| 磨煤机煤量/(t/h) | 2 |
| 磨煤机压差/kPa | 1 |
| 磨煤机加载压力/MPa | 1 |
| 二次风门开度/% | 3 |
| 炉膛出口温度/℃ | 20 |
3.1.3 燃烧稳定性分析
亚临界汽包炉在生产实践中判断锅炉燃烧稳定的常用指标包括火检、炉膛负压和汽包水位[10]。火检是作为燃烧是否稳定的最直接的指标,对锅炉煤粉燃烧强度和温度感受灵敏,飞灰和局部微小波动火检也会发生变化。炉膛负压负压会因送风机和引风机出力产生大幅变化。汽包水位会受到给水流量和机组出力影响。因此需要通过这3个指标综合判断锅炉燃烧的稳定性。
3.2 深调工况分析
3.2.1 15%额定负荷稳定工况火检变动情况分析
表5 15%额定负荷稳定工况火检波动统计
Tab. 5
| 参数 | A磨煤机 | B磨煤机 |
|---|---|---|
| #1火检变动次数/标准差 | 0 | 0 |
| #2火检变动次数/标准差 | 0 | 0 |
| #3火检变动次数/标准差 | 0 | 120/17.1 |
| #4火检变动次数/标准差 | 22/15.7 | 0 |
图3
图3
15%额定工况A磨火检波动趋势
Fig. 3
Fluctuation trend of flame detector in the A coal-mill at 15% rated load
图4
图4
15%额定工况B磨火检波动趋势
Fig. 4
Fluctuation trend of flame detector in the B coal-mill at 15% rated load
2)造成火检波动原因分析。如表6所示,A4火检和B3火检波动期间,各相关参数的标准差和标准差变化率较正常工况波动情况还有所减少,各相关参数稳定,火检波动无明显相关因素。
表6 15%额定负荷稳定工况关联参数波动统计
Tab. 6
| 参数 | A4火检 | B3火检 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标准差 | 标准差变化率/% | 标准差 | 标准差变化率/% | |
| 炉膛负压 | 25.63 | -32.8 | 22.14 | -12.47 |
| 汽包水位 | 2.54 | -6.26 | 2.08 | 2.69 |
| A磨煤量 | 0.48 | -47.7 | 0.52 | -45.61 |
| B磨煤量 | 0.46 | -49.9 | 0.54 | -43.85 |
| A磨一次风量 | 1.79 | -83 | 1.56 | -40.29 |
| B磨一次风量 | 1.13 | -139 | 2.48 | -0.9 |
| AA层风门开度 | 0.82 | -14.7 | — | — |
| BC层风门开度 | — | — | — | — |
| CD层风门开度 | — | — | — | — |
| 甲侧炉膛出口温度 | — | — | 3.39 | -13 |
| 乙侧炉膛出口温度 | — | — | 2.19 | -38 |
3)火检波动对燃烧稳定性的影响。通过表7可以看出,在A4、B3角火检波动期间,汽包水位和炉膛负压波动区间正常。
表7 15%额定负荷稳定工况汽包水位及炉膛负压
Tab. 7
| 参数 | 汽包水位/mm | 炉膛负压/Pa |
|---|---|---|
| A4火检 | -20~20 | -60~40 |
| B3火检 | -50~10 | -120~30 |
通过上述分析,6 h 15%额定负荷深度调峰期间,虽然个别火检波动,但未造成关键参数的大幅波动,判断15%深度调峰期间燃烧整体稳定。
3.2.2 20%额定负荷稳定工况火检变动情况分析
表8 20%额定负荷稳定工况火检波动统计
Tab. 8
| 参数 | A磨煤机 | B磨煤机 |
|---|---|---|
| #1火检变动次数/标准差 | 510/17.2 | 0 |
| #2火检变动次数/标准差 | 379/12.2 | 300/9.56 |
| #3火检变动次数/标准差 | 7/3.07 | 19/22.8 |
| #4火检变动次数/标准差 | 0 | 0 |
图5
图5
20%额定工况A磨火检波动趋势
Fig. 5
Fluctuation trend of flame detector in the A coal-mill at 20% rated load
图6
图6
20%额定工况B磨火检波动趋势
Fig. 6
Fluctuation trend of flame detector in the B coal-mill at 20% rated load
表9 20%额定负荷稳定工况关联参数波动统计
Tab. 9
| 参数 | A2火检 | B3火检 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标准差 | 标准差变化率/% | 标准差 | 标准差变化率/% | |
| 炉膛负压 | 35.14 | 2.06 | 40.93 | 18.9 |
| 汽包水位 | 25.01 | 33.1 | 12.47 | 23.6 |
| A磨煤量 | 1.02 | -26.39 | 0.97 | -30.1 |
| B磨煤量 | 0.74 | -28.4 | 0.69 | -33.3 |
| A磨一次风量 | 2.47 | 38.2 | 0.91 | -20.1 |
| B磨一次风量 | 1.03 | 14.8 | 1.09 | 0.2 |
| AA层风门开度 | 1.14 | -18.1 | 1.17 | -13.4 |
| BC层风门开度 | — | — | — | — |
| CD层风门开度 | — | — | — | — |
| 炉膛出口温度 | — | — | — | — |
图7
图7
20%额定负荷煤量波动对A2火检影响
Fig. 7
Influence of coal rate fluctuation on A2 fire detector at 20% rated load
图8
图8
20%额定负荷A1火检波动时汽包水位和炉膛负压变化情况
Fig. 8
Drum water level and furnace negative pressure when the A1 flame detector fluctuates at 20% rated load
图9
图9
20%额定负荷B2火检波动时汽包水位和炉膛负压变化情况
Fig. 9
Drum water level and furnace negative pressure when the B2 flame detector fluctuates at 20% rated load
表10 20%额定负荷稳定工况汽包水位及炉膛负压
Tab. 10
| 参数 | 汽包水位/mm | 炉膛负压/Pa |
|---|---|---|
| A1火检 | -60~70 | -180~30 |
| A2火检 | -60~25 | -180~40 |
| A3火检 | -10~-25 | -90~-60 |
| B2火检 | -75~30 | -180~-30 |
| B3火检 | 20~-20 | -30~-100 |
通过分析得出,除去20%额定负荷稳定工况有小时段的轻微堵煤,该工况汽包水位和炉膛负压比15%额定负荷稳定工况波动幅度大、频次多,因其他条件基本相同,分析造成波动大的主要原因是2个工况的煤质偏差大。
3.2.3 20%额定负荷变工况火检变动情况分析
图10
图10
20%额定负荷波动工况A磨火检波动统计
Fig. 10
A grinding flame detector fluctuation statistics at 20% rated load fluctuation condition
图11
图11
20%额定负荷波动工况B磨火检波动统计
Fig. 11
B grinding flame detector fluctuation statistics at 20% rated load fluctuation condition
表11 20%额定负荷波动工况火检波动统计
Tab. 11
| 参数 | A磨煤机 | B磨煤机 |
|---|---|---|
| #1火检变动次数/标准差 | 535/18.8 | 96/22.8 |
| #2火检变动次数/标准差 | 737/17.6 | 737/25.7 |
| #3火检变动次数/标准差 | 37/15.2 | 139/17.9 |
| #4火检变动次数/标准差 | 3/10.3 | 26/19.9 |
图12
图12
20%额定负荷波动工况A2火检影响因素
Fig. 12
Influencing factors of A2 flame detector at 20% rated load fluctuation condition
图13
图13
20%额定负荷波动工况B2火检影响因素
Fig. 13
Influencing factors of B2 flame detector under 20% rated load fluctuation
表12 20%额定负荷波动工况关联参数波动统计
Tab. 12
| 参数 | A4火检 | B3火检 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标准差 | 标准差 变化率/% | 标准差 | 标准差 变化率/% | |
| 炉膛负压 | 45.1 | 23.1 | 66.1 | 97.7 |
| 汽包水位 | 25.01 | 33.1 | 33.7 | 63.4 |
| A磨煤量 | 3.23 | 37.39 | 5.91 | 184.2 |
| B磨煤量 | 3.19 | 39.4 | 5.82 | 179.2 |
| A磨一次风量 | 2.04 | 46 | 1.71 | 22.7 |
| B磨一次风量 | 3.09 | 123 | 3.67 | 160 |
| AA层风门开度 | 3.88 | 65.7 | 3.61 | 53.5 |
| 总一次风量 | 5.89 | 117.2 | 5.63 | 108.2 |
| BC层风门开度 | — | — | — | — |
| CD层风门开度 | — | — | 9.86 | — |
| 甲侧炉膛出口为温度 | 18.7 | 341.4 | 15.9 | 275.3 |
| 乙侧炉膛出口为温度 | 12.23 | 233.7 | 13.6 | 272.1 |
| A磨煤机加载力 | 0.74 | 220.2 | 0.49 | 96.3 |
| B磨煤机加载力 | 1.31 | 446 | 1.32 | 223.5 |
表13 20%额定负荷波动工况汽包水位及炉膛负压
Tab. 13
| 参数 | 负荷稳定期间 | 第一次变负荷期间 | 第二次变负荷期间 |
|---|---|---|---|
| 负荷/MW | 120 | 120~300 | 120~200 |
| 汽包水位/mm | -50~50 | -150~100 | -150~100 |
| 炉膛负压/Pa | -150~30 | -430~270 | -380~280 |
图14
图14
20%额定负荷波动工况汽包水位和炉膛负压波动
Fig. 14
Drum water level and furnace negative pressure fluctuation for20% rated load fluctuation condition
3.3 15%与20%额定负荷燃火检变动情况对比分析
3.3.1 15%和20%额定负荷稳定工况燃烧对比分析
将15%额定负荷与20%额定负荷火检波动情况进行对比可以发现,前者的火检强度、汽包水位和炉膛负压的波动要明显小于后者,二者的关键区别在于燃用煤质的不同,前者使用的是高热值、低灰分的准格尔煤,而后者使用的是低热值、高灰分的准格尔煤,2种煤的挥发分基本相同,因此极限深度调峰期间在挥发份相同的情况下,灰分、发热量也是影响燃烧的关键因素。
3.3.2 20%额定负荷波动工况和稳定工况燃烧对比分析
波动工况下燃烧的稳定性明显弱于稳定工况下的燃烧稳定性,尤其是升负荷和降负荷阶段,原因是磨煤机煤量的大幅波动引起各二次风门和磨煤机液压加载力的变化,若叠加一次风流量的波动,会更加影响燃烧的稳定性。因此深度调峰期间升降负荷要严格控制燃煤量变化率,严禁出现煤量的大幅波动。
4 结论
1)煤质是影响深度调峰燃烧稳定性的主要因素,因此深度调峰要加强配煤,尽可能燃用所对应炉型的高热值、高挥发分和低灰分的煤种。优质煤种可以大幅提升锅炉深调幅度。
2)深度调峰期间保证磨煤机一次风量稳定,一次风量降低会影响燃烧稳定性,因此要保证合理风煤比,防止发生磨煤机堵煤。
3)深度调峰期间变负荷工况时,不论是升负荷或将负荷,要保证磨煤机煤量的变化率,防止发生煤量的大幅变化造成燃烧不稳定。
4)深度调峰期间燃烧恶化可以从火检波动数量和强度、汽包水位波动和炉膛负压波动综合判断燃烧的稳定性,不可单纯依据少数火检波动进行判断。
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