燃气轮机进气过滤系统维修周期经济性分析
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Cost Benefit Analysis for Maintenance Strategy of Gas Turbine Inlet Filtration System
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收稿日期: 2021-08-24
基金资助: |
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Received: 2021-08-24
作者简介 About authors







维持进气过滤系统的正常工作对于保障燃气轮机机组运行效益具有重要意义。首先建立了燃气轮机进气过滤系统维修经济效益分析模型,将总维修成本分解为初始成本、停机成本与性能下降成本3部分;其次,基于模型提出过滤器更换与压气机水洗维修周期的优化方式;最后,探究了进气过滤系统异常退化条件下维修策略的调整方式。研究结果表明,结合进气过滤系统的退化状态评估并相应调整维修周期,可明显改善燃气轮机运行经济效益。
关键词:
Maintaining the normal operation of inlet filtration system is of great significance to ensure the operation efficiency of gas turbine unit. The maintenance economic benefit analysis model of gas turbine inlet filtration system was established, and the total maintenance cost was divided into three parts, i. e., initial cost, shutdown cost and performance degradation cost. Secondly, based on the model, the optimization methods of filter replacement and compressor washing maintenance cycle were proposed. Finally, the adjustment mode of maintenance strategy under the condition of abnormal degradation of inlet filtration system was explored. The results show that the economic benefits of gas turbine operation can be significantly improved by combining the degradation state evaluation of inlet filtration system and adjusting the maintenance cycle accordingly.
Keywords:
本文引用格式
金云峰, 刘超, 邓高峰, 关运龙, 郝建刚, 黄海舟, 蒋东翔.
JIN Yunfeng, LIU Chao, DENG Gaofeng, GUAN Yunlong, HAO Jiangang, HUANG Haizhou, JIANG Dongxiang.
0 引言
进气品质引起的燃气轮机退化和故障问题中,发生频率最高、对性能影响最明显的是压气机积垢。有研究表明压气机积垢造成的性能损失占总损失的70%~85%[7]。因此压气机积垢造成的性能损失,也被当作是过滤系统效率下降带来的经济性下降和效益损失,是进气过滤系统维修经济效益中的重要考虑因素。
另外,进气过滤系统清除进气杂质的同时,进气系统引入了额外的空气阻力,导致压气机进口压力下降。由布雷顿循环的热力循环图可知,进气压力下降会导致输出功率的降低。研究表明,燃气轮机进气压力下降1 kPa,可导致输出功率降低1.42%[8]。压气机进口压力下降引起的燃气轮机经济性下降和效益损失,是过滤系统优化维修周期的考量因素之一。
本文提出一种燃气轮机进气过滤系统维修经济效益分析模型,将总维修成本分解为初始成本、停机成本与性能下降成本3部分;基于模型提出过滤器更换与压气机水洗维修周期的优化方式;最后,探究进气过滤系统异常退化条件下维修策略的调整方式。研究结果对于制定进气过滤系统维修策略、提高燃气轮机运行经济效益具有实用价值。
1 进气过滤系统经济效益分析模型
1.1 进气过滤系统构成
燃气轮机进气过滤系统一般包含:防风雨罩、过滤网、除水装置、预过滤器与高效过滤器等,其安装结构如图1所示。本文所考虑的燃气轮机模型主要针对F级燃气轮机,其过滤器通常采用粗滤和精滤两级过滤。由于过滤器布置受到当地气候环境、污染程度等因素直接影响,不同地域和环境条件的燃气轮机进气过滤系统的配置不同,过滤器的寿命也有较大差别。为了便于对比分析,本文主要考虑同一地域燃气轮机维修策略优化前后的变化规律。在将来考虑不同地域的燃气轮机进气过滤系统维修策略时,通过对维修周期、维修成本等参数进行调整,即可获得相应的优化分析模型。
图1
1.2 总体成本构成
燃气轮机及进气过滤系统年维修成本定义为
1)忽略资金的时间价值。过滤器的维修周期在数千小时至上万小时,在严格的成本会计下需要考虑资金时间价值的影响;
2)除停机时间外,机组恒功率运行,且不考虑环境因素变工况的影响;
3)进气污染仅导致压气机积垢,未考虑其他气路故障(如透平热腐蚀等)对燃气轮机性能下降的影响;
4)压气机不进行在线水洗,且离线清洗可完全恢复燃气轮机性能;
5)不考虑严重故障(如叶片断裂)可能造成的成本。
1.3 初始成本
初始成本主要包括新更换过滤器的购买、运输、安装等成本,计算公式为
式中:
式中:
1.4 停机成本
在燃气轮机进行更换过滤器、离线水洗压气机等维修时,需停机进行相关操作。维修所需的原材料、燃料等消耗以及停机导致的输出功率损失构成了停机维修成本。计算公式为
式中:
年停机次数中只计入过滤器更换与压气机水洗造成的额外停机,其计算公式为
现实中单次停机可能同时进行多个维护操作,且对昼启夜停的调峰机组而言无需额外停机,在夜间即可完成维护。因此
式中:
1.5 性能下降成本
由于压气机积垢导致燃机性能下降,如燃机出力减少、燃气耗率增加,因此带来性能下降成本。由于模型中假设燃气轮机恒功率输出,因此只考虑燃气消耗量相较于额定工况增加部分的成本。其计算公式为
式中:
式中:
在实际工程应用中,因压气机积垢、压差退化等因素导致的燃气耗率增加随时间变化的曲线应结合燃气轮机历史运行数据确定。本文中为简化模型,假设每类退化因子在对应的2次维护操作期间,均随运行时间线性增长。因此,可确定
式中:
2 进气过滤系统维修周期优化
2.1 参数选取
由维修成本的构成可知,维修成本主要受粗滤维修周期、精滤维修周期、水洗周期3方面影响。当粗滤维修周期、精滤维修周期、水洗周期延长时,维修成本降低,但性能下降带来的成本会显著提高。当上述3个维修周期缩短时,维修带来的初始成本与停机成本增大,性能下降带来的成本会显著降低。于是,整体维修成本优化需综合判断粗滤维修周期、精滤维修周期、水洗周期。
表1 维修成本计算参数选取
Tab. 1
变量 | 物理意义 | 取值 |
---|---|---|
ccf /(万元/组) | 粗滤初始成本 | 4.95 |
chf /(万元/组) | 精滤初始成本 | 135 |
cwash /(万元/次) | 水洗成本 | 1.55 |
ce /[元/(kW·h)] | 上网电价 | 0.5 |
cfuel /[元/(kW·h)] | 额定气耗成本 | 0.399 |
Ngen /MW | 额定输出功率 | 470 |
Qfoul | 压气机积垢退化因子 | 气耗率升高5.54%/2 000 h |
QDPcf | 粗滤压差退化因子 | 压损升高390 Pa/1 000 h |
QDPhf | 精滤压差退化因子 | 压损升高87 Pa/1 000 h |
tdown /h | 单次停机时长 | 10 |
tgen /h | 年运行时长 | 4 500 |
Wstart /(MW·h) | 启动过程折合耗电量 | 200 |
初始维修周期选取为
2.2 压气机水洗周期优化
保持过滤器维修周期不变,改变压气机水洗周期,可以获得维修成本随压气机水洗周期的变化关系,如图2所示。
图2
图2
压气机水洗周期与维修成本优化
Fig. 2
Compressor washing cycle and maintenance cost optimization
从图2中可以看到,随着水洗周期的增加,维修成本先降低后增加,并存在最小极值点
2.3 过滤器更换周期优化
与水洗周期优化类似,通过先后调整精滤与粗滤的更换周期,同样可以实现维修成本的降低。其变化关系如图3所示。
图3
图3
过滤器更换周期与维修成本优化
Fig. 3
Filter replacement cycle and maintenance cost optimization
从图3可以看出,过滤器更换周期优化与水洗周期优化规律基本一致,均存在着最优的极值点。但精滤与粗滤之间变化规律略有不同:精滤极值点右侧的曲线升高速率较为平缓,而粗滤右半部分的升高更为迅速。这表明延长精滤的更换周期对维修成本的影响并不十分显著,这是由于粗滤容纳了大部分的杂质,使得粗滤压差较精滤压差增长快约3.5倍,二者的时间尺度有明显差异。考虑到精滤初始成本远高于粗滤初始成本,这也是目前重型燃气轮机机组往往采用二级乃至三级过滤的原因。
2.4 维修成本优化前后比较
通过调整三类维修周期,完成了维修成本的优化,优化前后的对比如表2所示。
表2 优化前后维修成本对比
Tab. 2
成本构成 | 优化前/万元 | 优化后/万元 | 变化率/% |
---|---|---|---|
初始成本 | 86 | 178 | 107 |
停机维修成本 | 221 | 809 | 266 |
性能下降成本 | 3 869 | 935 | -76 |
总维修成本 | 4 176 | 1 922 | -54 |
从表2可以看出,在优化前,性能下降成本占据了绝大部分的维修成本。而在缩短各个维修周期之后,尽管导致了初始成本和停机维修成本的上升,但性能下降成本显著减小。因此综合来看,通过调整过滤器更换与压气机水洗的维护周期,整体维修成本存在较大的优化空间。
3 进气过滤系统异常退化对最优维修周期的影响
前文讨论了通过选取维修周期实现整体维修成本的最小化,但是在燃气轮机机组实际工作过程中,往往因恶劣环境条件或异物撞击等,导致进气过滤系统出现异常退化,体现为过滤效率的大幅降低等。在这类情形下,维修策略也必须进行相应调整。
图4
图4
过滤效率异常退化下的最优压气机水洗周期
Fig. 4
Optimal compressor washing cycle under abnormal filtration efficiency degradation
在过滤效率异常退化条件下,压气机水洗周期策略的调整方式与直观认识相一致,即当过滤效率低于正常值时,应当更为频繁地清洗压气机,且维修成本较正常过滤器更高。另外,从曲线图的左侧可以发现,当水洗周期减小时,不同
4 结论
燃气轮机进气过滤系统和燃气轮机本体是相互联系的整体,部件之间相互耦合,在分析进气系统维修周期时,同样需要考虑燃气轮机本身退化规律的影响。为此,在已有监测系统的参数范围内,构建进气系统与燃气轮机的联合模型,分析不同部件退化过程,并进行实时识别和判断,从而用于进气系统维修周期的优化中。
1)通过选取粗滤维修周期、精滤维修周期、压气机水洗周期3类因素作为决策变量,以燃气轮机进气过滤系统维修成本为目标函数,实现了整体维修成本的最小优化。研究中发现,通过合理调整维修周期,因性能下降导致的成本显著减小,能够覆盖初始成本和停机维修成本的上升,从而优化总维修成本。
2)通过研究过滤效率异常退化情形下维修周期的调整策略,发现当存在过滤器密封泄漏等异常工作状态时,适当地加快部件的维修频率,可以减少该类异常条件造成的额外经济损失。
需要说明的是,针对燃气轮机进气过滤系统维修决策的分析引入了较多假设,其目的是使决策变量与目标函数之间的关系变化更直观清晰。下一步工作中将针对实际情况,结合燃气轮机实际运行的历史数据和检修记录,考虑变工况影响等因素,使分析结果更贴近实际。
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